收藏本站 手机版 一键访问 微信订阅
  • RSS订阅
  • 当前位置: 东北能源网 > 石化 > 走进一线 >

    潞安化工恒通化工公司烯烃厂维修班:空压机优化改造提质见效

    2026-07-02 10:08 [走进一线]  来源于:潞安化工恒通化工公司    作者:石启平
    导读:为破解空压机运行周期短、保养耗时长、润滑油变色、结焦、置换不彻底、油气分离效果差等现场难点,近期,潞安化工恒通化工公司烯烃厂维修班立足实际,聚焦5台在用空压机维保短板,自主优化保养方案、落地三处小改造,优化维保流程、改善设备工况,兼顾维保效
           为破解空压机运行周期短、保养耗时长、润滑油变色、结焦、置换不彻底、油气分离效果差等现场难点,近期,潞安化工恒通化工公司烯烃厂维修班立足实际,聚焦5台在用空压机维保短板,自主优化保养方案、落地三处小改造,优化维保流程、改善设备工况,兼顾维保效率与设备运行稳定性,以一线小微创新助力装置降本稳产。
           此前,厂区5台空压机开展定期冷却润滑油更换保养时,受原有设备结构限制,放油死角多、残油无法排空,只能分步逐项作业,班组单日仅能完成1台空压机全流程保养,维保周期长、人力成本偏高;同时旧油残留混杂新油,加速油品变质、部件磨损,设备额定运行周期仅3000小时,高频次停机保养,直接影响烯烃、树脂、双氧水厂连续供气作业。
           结合多年现场维保经验,维修班针对放油排油不畅问题,班组在每台空压机油冷器下侧加装专用排油阀,消除油路底部放油死角,检修作业时可快速排空内部冷却润滑油;同步在油气桶下部加装排油阀及外接导流管道,优化放油路径,全程无需拆卸管路、倾倒残油,设备基础和地面无油痕,放油作业更便捷、油品置换更彻底,从源头减少老旧油污留存设备内部。
           针对空压机产气油气分离不佳、油水偏多问题,班组优化管路配件结构,将2号空压机设备出口管路止回阀下部原有球形气水分离器,更换为立式气水分离器,依托立式结构优化沉降分离路径,大幅提升油水、油气分离效率,净化压缩空气质量,降低管路、阀体结垢锈蚀概率,减少附属部件故障频次。
           一系列低成本、实用性技改落地后,厂区空压机维保工作实现双重提质。作业层面,优化油品置换流程、简化放油拆装工序,班组单日维保产能实现翻倍,由原先每日保养1台空压机,提升至每日高效完成2台保养作业,大幅缩短整体机组维保工期,释放班组运维人员。设备运行层面,冷却润滑油置换无残留,油品使用工况大幅优化,设备润滑、散热效能稳步提升,空压机安全长周期运行能力显著增强,设备运行周期从原有3000小时,提升至4000小时,有效减少非计划停机频次,降低润滑油耗材及检修配件消耗。

           本网通讯员:石启平

    (编辑:东北亚)

    推荐文章
    关于我们  |  联系我们  |  版权信息  |  版权声明

    客服电话:18041077005(全天)    投稿邮箱:zhyny868@126.com    《东北能源网》报料QQ群 59213582

    网站合作:点击这里给我发消息     网站链接:点击这里给我发消息     投稿业务:点击这里给我发消息    点击这里给我发消息