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    潞安化工恒通化工:抓实安全“基本功” 跑出增效“加速度”

    2026-07-01 18:42 [走进一线]  来源于:潞安恒通化工公司    作者:石启平
    导读:潞安化工恒通化工公司氯碱厂液氯运行工段现有职工16人,主要负责氯气的液化工作,未液化的尾氯输送至漂白粉、氯化氢尾氯岗位,液化后的氯气经过屏蔽泵加压外售,部分液氯汽化后送至三氯化磷岗位。一直以来,全体职工严守安全生产底线,精细把控各项工艺指标,
    潞安化工恒通化工公司氯碱厂液氯运行工段现有职工16人,主要负责氯气的液化工作,未液化的尾氯输送至漂白粉、氯化氢尾氯岗位,液化后的氯气经过屏蔽泵加压外售,部分液氯汽化后送至三氯化磷岗位。一直以来,全体职工严守安全生产底线,精细把控各项工艺指标,推进设备升级、工艺优化和应急能力建设,凭借工作成效,去年斩获公司年度劳动竞赛二等奖,用实干筑牢安全生产防线。
    安全生产,设备管控是根基。针对原有汽化器设备存在的安全短板,工段严格对照行业安全规范标准,排查整治设备隐患。此前,工段汽化器未实现密闭管理,缺少吸风装置、喷淋防护设施及氯气报警设备,存在氯气外溢安全隐患。为消除风险,工段制定整改方案,对汽化器实施全密闭改造,配套加装吸风装置、喷淋设施及智能氯气报警仪,封堵安全漏洞,杜绝了氯气外溢问题,大幅提升生产现场的环保管理和安全管控标准化水平。
    工艺优化,提质增效是核心。结合生产工艺硬性要求,液氯汽化温度必须稳定保持在71℃以上。为严控工艺指标、保障生产稳定,工段优化生产工况,精准调控运行参数,确保汽化氯温度稳定达标。同时,工段开展设备升级改造,更换汽化器进出口管道,蒸汽进口管道及蒸汽调节阀,优化汽化器运行工况,蒸汽进口管线以及蒸汽调节阀,消除管道结垢、阀门调节滞后等瓶颈问题,改善汽化器换热效率,稳定设备运行工况,减少温度波动,从工艺管控与硬件改造双向发力,筑牢安全生产根基,降低能耗、提升生产运行质量。
    除此之外,工段聚焦事故氯处理系统的短板问题,优化应急处理流程,完成系统进出口管道更换作业,将原有鼓风机升级为引风机,解决了长期存在的放空管带碱难题。此次改造不仅有效降低了物料、能耗损耗,减少了生产浪费,还规整了现场设备布局,改善了作业环境,实现了安全、环保、节能多重效益。
    应急练兵,筑牢防线是保障。深知液氯岗位应急处置的重要性,工段常态化开展应急演练,每月定期组织氯气泄漏现场处置实战演练。演练紧扣岗位实际,重点围绕防化服规范穿戴、液氯倒槽操作、事故氯吸收处置、水幕喷淋防外溢等核心科目开展实操训练。通过常态化、实战化演练,夯实了全员安全实操技能,提升了职工面对突发险情的快速响应和应急处置能力。

    本网通讯员:石启平
     
     
     
     

    (编辑:东北亚)

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