潞安恒通化工:深耕“算账文化”,激活创新动能
近期,在集团公司构建精益思想指导下的“算账文化”精神指引下,潞安恒通化工公司生产管理部电气中心,秉持“精打细算、挖潜增效”的原则,立足实际,以创新思维和务实举措,扎实推进电气设备计划检修与技术创新工作,在降本增效、保障生产方面取得了显著成效。
精准施策,筑牢设备检修“防护网” 在检修时机的把握上,我们利用倒车机会和相关厂装置大修的“黄金窗口期”,集中力量全面检修设备确保了设备始终处于良好的运行状态,有效避免了因设备失修导致的停车事故,杜绝了因被动停车减量而带来的巨大经济损失。 ![]() 盘活资源,开辟降本增效“新路径” 以1号双氧水新上的2 台双氧水稀品管道泵、成品罐稳定剂泵为例,这两台泵需要DCS控制开停和状态反馈,而从现场的双氧水配电室到双氧水总控室机房距离长达500米左右,若按照常规方案施工,需要铺设9根共四千多米电缆,材料费用和施工费用将是一笔巨大的开支。面对这一难题,我们迅速组织人员查阅设备台账,并与工艺技术人员深入沟通。经过仔细排查,我们发现双氧水停运的浓品系统有部分泵在设计时已具备DCS控制开停和状态反馈功能。 了解到这些情况后,该中心组织人员积极与双氧水厂技术科、计控中心协商,确定了改造方案。在改造过程中,该中心组织电修人员全面梳理之前停用及闲置的线路,通过查线、倒线、改设备标识和线号标识等一系列精细操作,实现了新上设备的控制功能。此次改造不仅满足了生产需求,还节省了电缆材料及电气施工费用约10万元,真正做到了“变废为宝”,为公司节约了大量成本。 ![]() 创新突破,打造安全运行“新引擎” 接到改造任务后,该中心成立技术攻关小组,深入现场和配电室进行勘察。经过仔细分析,他们发现现场操作电缆备用芯数不足,需要从现场操作箱到配电室敷设约300米的电缆。但考虑到当前两套双氧水装置正在运行,工艺要求不能停泵,这给改造工作带来了极大的困难。 面对难题,该中心技改小组没有退缩,而是反复商讨、集思广益。最终,他们提出了不敷设电缆的创新方案,决定在现场两控制开关箱加装2只小中间继电器,通过6米控制电缆和手/自转换开关实现备用泵自启功能。在确保正常生产的前提下,我们对方案进行了多次试验,最终取得了成功。在后续的正常生产中,当运行泵因故障停泵时,备用泵能够自动启动,保障了双氧水装置的安全稳定长周期运行。此次改造,给公司不仅节省了数千元的技改费用,还确保装置的运行安全。 本网通讯员:石启平 (编辑:东北亚) |
-
为贯彻落实上级部门防汛工作会议精神,提高防汛应急处...[详细]