报废电机变身记
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荆楚大地的钻井现场,机械轰鸣声震耳欲聋。渤海钻探湖北50646钻井队的循环罐旁,一台自制自吸泵正顺畅抽排着含砂重泥浆,泥浆奔涌而出无堵塞、无渗漏,现场队员们纷纷为这台“接地气”的设备竖起大拇指。这背后,藏着队长田刚立足岗位破解生产难题的创新故事。
此前,清理钻井后的重泥浆一直是困扰队员们的“老大难”。重泥浆含砂量高、黏度大,以往依靠人工配合普通杆泵抽排,频繁导致叶轮堵塞、电机过载烧损。每次故障都得停工拆解维修,既耽误作业进度,又额外增加工作量,成为制约施工效率的“绊脚石”。
“不能一直被这个难题‘卡脖子’!”田刚看在眼里、急在心里,琢磨着找个既省钱又高效的解决办法。一次现场巡检时,他的目光落在了角落一台报废的搅拌器电机上。15千瓦功率、1450转/分钟转速,恰好匹配重泥浆抽排的动力需求,而且电机本身适配高负荷工况、耐磨损性强,改造潜力巨大。“能不能把它改成专用自吸泵?”这个念头一冒出来,田刚立刻打定主意,说干就干。
确定改造方向后,田刚一头扎进方案设计工作里。他结合钻井现场实际工况,反复核算参数,精准列出配件清单:购置适配重介质的金属结构自吸泵头,根据电机功率和泵体需求计算传输比,选购匹配的皮带轮和B型皮带,整套配件总成本仅几百元,大大降低了改造成本。
改造实施阶段,田刚全程带头攻坚。拆解报废电机时,他重点检修轴承磨损情况,仔细更换耐高温润滑脂,确保设备在高负荷运转下的稳定性;为了提升安全系数,他安排钻台大班量身制作防护罩,消除作业风险;调试环节,他紧盯压力、转速等关键数据,一点点优化皮带张力和泵体密封,不放过任何细节。
从方案确定到设备投用,仅用了3个小时。当这台自制重泥浆自吸泵成功运转,连续4个小时稳定抽排无故障时,现场响起阵阵掌声。原本效率低下、故障频发的重泥浆清理工作,如今变得又快又稳。这一改造不仅盘活了价值近千元的闲置电机,还为队里节省了购买专用杆泵的大额开支,尤其适合油基泥浆作业场景。
“创新不用追求复杂,能解决现场实际问题就是好办法。”田刚手持改造配件,脸上满是成就感。他没有停下脚步,后续计划继续优化方案,增加尺寸调节接口以适配更多工况,还打算在队内开展技术分享,把改造经验分享给更多同事,鼓励大家立足岗位挖掘创新潜力。
钻井现场的机器声依旧铿锵,自制自吸泵的抽排声格外有力。田刚用一场3个小时的攻坚,让报废电机焕发新生,也用最质朴的行动诠释着创新的真谛——立足岗位、聚焦需求,小小的技术改进,同样能成为破解生产难题、助力提速创效的“大功臣”。
(编辑:韩语) |
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中水沈阳公司: 荣获

