变废为宝降成本 自主创新提效能
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“用报废钻机改出了‘移动神器’,不仅省了钱,还解决了困扰我们好久的生产难题!”近日,由冀中能源邢矿集团金谷煤业机运部业务主管李怀贵牵头实施的“自主制作履带式返矸皮带自移机尾项目”荣获集团公司职工岗位创新二等奖,为一线生产带来了实实在在的变化。
据了解,金谷煤业10908充填工作面原来使用的传统返矸皮带机尾,一直是制约生产效率提升的“老大难”问题。过去,机尾移动需要人工配合机械拖拽,不仅缩带效率低、劳动强度大,还常因设备适配性不足导致停机频繁,严重影响生产连续性。
“以前移动一次机尾,少说也要3个小时,遇上地质条件差、皮带跑偏,则是更甚,工人们又累又急。”充填队机电工老王仍记忆犹新,“人工配合机械拖拽,既费力气又不安全,大家都盼着能有个‘省力省心’的办法。”
“与其被动适应,不如主动改造!”面对痛点,机运部业务主管李怀贵下定决心啃下这块“硬骨头”,“我们在一线摸爬滚打这么多年,最清楚哪里‘卡脖子’,就不信啃不下这块硬骨头!”他带领团队决定聚焦机尾结构优化与操作便捷性提升,探索一条、高效率、低成本的改造路径。
改造过程中,他们另辟蹊径,把目光投向了一台闲置报废的履带式钻机。“一开始有人说,‘一台废钻机,能改出啥名堂’”李怀贵笑着回忆,“但我们觉得,这台钻机的履带行走和液压系统,恰恰是机尾改造最需要的!”
说干就干,李怀贵带领团队一头扎进车间,反复研究图纸、拆解设备、调试参数,用了整整一周时间,修复适配了钻机的履带行走与液压系统,让这台“退役”设备实现了“二次上岗”。
“以前得三四个人一起拽、一起扛,现在我一个人拿着手柄,机尾就能稳稳地往前跑,又准又稳!”操作工人小张说起新设备,满脸都是轻松,“以前移个机尾得拆这拆那,折腾半天,现在流程优化了,40分钟就能搞定,效率翻了好几倍!”
改造后的机尾采用液压马达驱动履带自主移动,仅需1—2人通过手柄即可精准操作,彻底替代了传统机械牵引方式;履带式结构还能更好地适配井下复杂地质条件,大幅提升了机尾定位精度与作业稳定性,有效减少了皮带跑偏等问题;优化后的缩带流程,无需拆解搭接部位,作业时间从原来的3小时以上缩短至40分钟以内,效率提升超75%。
机运党支部书记徐晓鑫介绍说,该项目的成功应用,带来了显著的经济效益和安全效益。改造费用仅为新设备购置成本的15%,单台设备节约购置费用10万元;每月可增加有效产值3.6万元,减少停机损失1.2万元。同时,还大幅降低了人工拖拽作业的安全风险,减少了皮带跑偏、设备故障等问题,为安全生产筑牢了防线。
“下一步,我们打算把这套改造经验推广到其他工作面,让更多‘废设备’变废为宝,为公司降本增效贡献更多力量!”李怀贵对未来充满信心。
本网通讯员:杨红杰
(编辑:韩语) |

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