从干干停停到连续运转
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“这下好了,除砂器能连续运转了,再也不用担心供液中断烧设备了!”3月20日,在海南花142-8X井场,看着改造后的1号泥浆罐除砂器平稳运行,渤海钻探第一钻井公司50649钻井队带班队长李明华长舒了一口气。
不久前,这套除砂器还让全队头疼不已——连接进砂管线的放喷仓容积太小,除砂器只能“干干停停”,不仅影响分离效率,还存在设备空转、烧毁的风险。即便砂泵满负荷运转,也因配合不畅而导致“有力使不出”,时常要手动调小闸门,“迁就”流程。这样既增加电耗,也影响整体固控效果。
“问题出在设备衔接上。咱们能不能在流程上动动脑筋?”在一次班组会上,李明华把问题抛了出来。在得到该公司海南项目部设备主管支持后,一支由班组技术骨干组成的改造小组成立了。
大家围着泥浆罐反复勘查、比对,最终敲定了两处“小手术”:一是重新“牵线搭桥”,将1号罐放喷仓与2号罐A仓连接,实现泥浆补给互通,保障除砂器连续作业;二是在除砂器上水管线新增一条分流管线,直接为一体化清洁设备供液,省下一台杆泵的长期运行。
说干就干。班组员工利用生产间隙投入改造。焊接管线、安装闸门、调试密封……李明华全程盯在现场。“罐体连接处最容易漏,咱们就在罐上焊接由壬,中间加闸门调控,还能灵活抽取不同循环罐的泥浆。”他一边指导焊接,一边向年轻员工讲解设计思路。
改造虽小,成效却实实在在。如今,一台砂泵同时带动除砂器与一体机,除砂效率显著提升;原先专为一套设备供液的杆泵被省下,仅此一项,每年可节约电耗与维护成本约5000元。更让班组高兴的是,流程顺了,设备负荷降了,钻井液净化质量也上了台阶。
近年来,渤海钻探持续推动基层技术创新与提质增效活动,鼓励一线班组围绕安全生产、效率提升、成本控制等方面开展微创新、小改造。50649钻井队此次固控流程优化,正是该公司将节支降耗、技术革新落实到班组的生动缩影。
谈到这次改造,李明华颇有感触:“公司一直鼓励我们小改小革、节支降耗。这次实践让我们体会到,动动手、改一改就能解决生产中的大问题。”(特约记者 张秋亮)
(编辑:韩语) |
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