啃下腐蚀“硬骨头”
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“常顶换热器泄漏频次大幅降低,设备运行周期延长1倍以上,工艺防腐体系的效果显著提高。”3月14日,广西石化炼油一部常减压装置现场,看着平稳运行的设备和各项达标检测数据,技术人员王惠军难掩欣喜之情。
作为炼油装置的关键环节,常减压装置长期面临严峻的腐蚀挑战,导致换热器泄漏、管线减薄等问题频发,成为困扰安全平稳生产的行业难题之一。
“腐蚀问题不解决,不仅会增加维修成本,而且严重影响产品质量。我们必须啃下这个‘硬骨头’。”相关人员在专题研讨会上达成共识。
问题已经摆明,如何解决?
广西石化炼油一部迅速组建攻关小组,从源头到末端全面梳理腐蚀链条:“电脱盐操作能否再优化?”“助剂配方能否更精准?”“设备材质能否再升级?”一系列有针对性地提问,推动思想碰撞转化为实际行动。
攻关小组精准施策,构建起“材质升级+源头控制+过程防护”三维防腐体系。“在大检修期间,我们将空冷入口管线升级为S2205双相钢,对管线弯头、焊缝等易被冲刷部位采用哈氏合金钎涂处理,从硬件上筑牢抗腐蚀防线。”炼油一部相关负责人王一程补充说,“在过程防护中,我们创新采用‘氨水+低结盐点中和剂+高效缓蚀剂’组合注剂方案,并将常顶注水全部改为净化水,逐步稀释、分离腐蚀介质。”
这套精准施策的组合拳立竿见影,让常顶防腐工作实现质的飞跃:塔顶冷凝水pH值稳定控制在6.5—8的安全区间,管线腐蚀速率得到有效管控;pH值装置非计划停工率大幅降低,不仅减少了废气、废水、废油等污染物排放,而且降低了维修成本与安全风险。
“实践证明,工艺优化、材质升级与精细管理的深度融合,是破解腐蚀难题的关键。”王一程表示,此次技术攻关已形成一套可复制、可推广的工业防腐成熟经验。
如今,炼油一部把这套做法变成了常态——定期给设备“体检”,发现问题就追根溯源,对症下药。在他们看来,每一次数据的回看、方案的迭代,都在让这套装置跑得更稳、更久。
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来源: │ 作者:记者
(编辑:韩语) |
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